京唐公司煉鐵部多措并舉提升設(shè)備運(yùn)行水平
京唐公司煉鐵作業(yè)部設(shè)備系統(tǒng)堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向,通過(guò)強(qiáng)化管理,技術(shù)攻關(guān),降低了成本費(fèi)用,穩(wěn)定了設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),為大高爐穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)保障。
專業(yè)融合,協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。煉鐵部設(shè)備工程室針對(duì)管理區(qū)域廣、專業(yè)人員少的情況,大膽創(chuàng)新,對(duì)崗位設(shè)置進(jìn)行了優(yōu)化,將電氣專業(yè)和自動(dòng)化專業(yè)崗位合并管理,共同管理現(xiàn)場(chǎng)電氣、自動(dòng)化設(shè)備,并建立了兩個(gè)專業(yè)相互融合,協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。通過(guò)開展專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),電氣、自動(dòng)化專業(yè)研討會(huì),共同參與現(xiàn)場(chǎng)故障分析等措施,拓寬了技術(shù)人員的跨專業(yè)知識(shí),形成了設(shè)備控制和傳動(dòng)專業(yè)知識(shí)一體化,提高了專業(yè)技術(shù)人員分析現(xiàn)場(chǎng)故障的能力和故障處理能力。
軟啟動(dòng)改造,穩(wěn)產(chǎn)降成本。高爐沖渣系統(tǒng)運(yùn)渣皮帶是沖渣系統(tǒng)的重要設(shè)備,一旦發(fā)生故障,水渣便無(wú)法運(yùn)走,進(jìn)而影響高爐正常生產(chǎn)。過(guò)去經(jīng)常由于沖渣皮帶軟啟動(dòng)器故障,造成高爐堵鐵口、爐內(nèi)憋風(fēng)的情況。針對(duì)這一問題,煉鐵部設(shè)備工程室電氣自動(dòng)化小組成員深入研究,綜合分析,在軟啟動(dòng)回路增加旁路接觸器、E3智能點(diǎn)機(jī)控制單元,這樣一來(lái),在皮帶啟動(dòng)、運(yùn)行到一定速度后,就會(huì)切換到旁路接觸器回路的控制流程。此次改造,杜絕了軟啟動(dòng)故障造成沖渣皮帶停機(jī)的情況,年降低維護(hù)和備件費(fèi)用16萬(wàn)元。
單路變雙路,運(yùn)行更可靠。煉鐵自動(dòng)化控制系統(tǒng)的24伏電源全部采用單一的供電線路,生產(chǎn)過(guò)程中一旦發(fā)生故障,就會(huì)使自動(dòng)化控制系統(tǒng)斷電,導(dǎo)致設(shè)備停止運(yùn)行,高爐被迫減風(fēng),甚至停風(fēng)。針對(duì)這一情況,煉鐵部設(shè)備工程室結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,對(duì)供電電源進(jìn)行了改造。通過(guò)采用兩臺(tái)24伏直流穩(wěn)壓電源同步運(yùn)行構(gòu)建冗余電源等措施,實(shí)現(xiàn)了雙路24伏直流穩(wěn)壓電源供電和應(yīng)急互備功能,杜絕了因單路24伏直流穩(wěn)壓電源損壞,造成自動(dòng)化控制系統(tǒng)斷電的情況,減少了備件消耗,年降低備件費(fèi)用4.6萬(wàn)元。
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