長鋼在降上下功夫在增上做文章
“在4月份軋鋼廠實際成本比目標(biāo)成本節(jié)約70萬元的基礎(chǔ)上,5月份,軋鋼廠實際成本比目標(biāo)成本節(jié)約143萬元,翻了一倍多呢,看來,周成本動態(tài)分析機制確實為降本增效出了大力氣。”日前,長鋼軋鋼廠領(lǐng)導(dǎo)看到每周各車間成本分析表后都不約而同地發(fā)出了感慨。
面對鋼鐵市場的嚴(yán)峻形勢,軋鋼廠深入開展了以提高成材率指標(biāo),降低工序消耗為主線的對標(biāo)挖潛、降本增效活動,通過降低坯料消耗、能源消耗,使軋鋼廠5月份成材率指標(biāo)比上月提高了0.09%
為了降低軋鋼工序消耗指標(biāo),軋鋼廠采取軋精鋼、精軋鋼的生產(chǎn)組織管理模式,認(rèn)真分析各車間生產(chǎn)成本構(gòu)成的要素,并針對降低工序消耗指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解,將降低鋼坯消耗、水、電、煤氣、壓縮空氣等作為主攻方向,通過強化精細(xì)管理、嚴(yán)格控制空煤比來降低煤氣消耗、鋼坯消耗指標(biāo),通過合理控制料型尺寸來提高產(chǎn)品的實物質(zhì)量,5月份,軋鋼廠一車間通過降低工序消耗指標(biāo),在成材率上實現(xiàn)挖潛增效75萬元。
為了進(jìn)一步降低軋鋼成本,該廠還開拓思路,致力于研究各車間成本構(gòu)成要素并進(jìn)行逐項分析,他們發(fā)現(xiàn)棒材車間的制造成本偏低,而線材相對較高一些,同時線材的平均售價和棒材一樣,折舊費也相對高,為此,大量在連軋車間生產(chǎn)小規(guī)格的螺紋鋼是軋鋼生產(chǎn)盈利的空間。5月份,連軋車間成材率指標(biāo)達(dá)到103.33%,挖潛增效19萬元,工序消耗累計創(chuàng)效17萬元、人工及制造費用節(jié)約成本47萬元。實現(xiàn)了產(chǎn)量成本雙贏。在推行精細(xì)化管理的過程中,軋鋼廠在各車間職工中采取了先算后干、邊算邊干、干完再算的班組成本核算模式,每個工序、每個班次、每個崗位都對自己承擔(dān)的指標(biāo)消耗情況進(jìn)行認(rèn)真反復(fù)測算,另一方面,在各車間建立了對標(biāo)挖潛、降本增效正激勵機制,發(fā)揮職工的聰明才智,以趙德剛創(chuàng)新工作室為載體,動員全廠干部職工從點滴做起,認(rèn)真開展好技術(shù)革新、修舊利廢和小改小革活動,在全廠職工中形成人人參與降本增效的工作氛圍,最終實現(xiàn)軋鋼廠生產(chǎn)組織最優(yōu)化,效益最大化。
在降上下功夫,在增做文章,軋鋼廠在鋼鐵市場的“冰川期”上積極應(yīng)戰(zhàn),以實際行動印證了只要我們一起行動起來,一定就能在鋼鐵市場中打贏生存發(fā)展攻堅仗。
- 上一篇:穆迪維持對印度塔塔鋼鐵及其歐洲公司的負(fù)面展望 2014/6/24
- 下一篇:6月底前鋼價探升操作將逐一體現(xiàn) 2014/6/24