韶鋼推行厚料層燒結(jié)增產(chǎn)降耗
本報訊 近日,韶鋼煉鐵廠燒結(jié)分廠推行厚料層燒結(jié)工藝,取得了增產(chǎn)降耗、優(yōu)化高爐爐料結(jié)構(gòu)的效果。
在2014年主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)行業(yè)對比中,韶鋼燒結(jié)轉(zhuǎn)鼓指數(shù)和固體燃料(焦粉、煤粉)消耗分別為76.53%和50.88千克標(biāo)煤/噸鐵,在77家對標(biāo)企業(yè)中處于中下水平。2015年,韶鋼進(jìn)一步推行經(jīng)濟爐料配礦,混勻礦的燒結(jié)性能變差,若不采用當(dāng)前燒結(jié)生產(chǎn)的新技術(shù),燒結(jié)礦質(zhì)量指標(biāo)會劣化,燃料消耗可能進(jìn)一步增加。結(jié)合韶鋼實際,采用厚料層燒結(jié)成為該廠2015年降成本工作的當(dāng)務(wù)之急。
厚料層燒結(jié),即采用布料技術(shù)提高料層厚度,此工藝不僅可以提高燒結(jié)機臺時產(chǎn)量,還有利于燒結(jié)礦質(zhì)量的提高和固體燃料消耗的降低。
今年初以來,該廠學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)同行經(jīng)驗,在3臺燒結(jié)機上推行厚料層燒結(jié)工藝,將4號、5號、6號燒結(jié)機料層厚度由原來的600mm、750mm、700mm分別提高到750mm、800mm、800mm。該廠對相應(yīng)設(shè)備進(jìn)行了改造,利用6號燒結(jié)機年修機會將點火爐、臺車攔板整體提高了50mm;對布料設(shè)備九輥進(jìn)行改造,增加了高度并調(diào)整了角度、轉(zhuǎn)速;重新建立新的水碳平衡;布料方式由過去的平板式改為梯形布料(料面中心部分高于攔板50mm左右),有效避免了因料層高出臺車攔板而散落的情況,既增加了產(chǎn)量,又保證了燒結(jié)礦質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。
該廠推行厚料層燒結(jié)工藝取得了增產(chǎn)降耗的明顯成效:燒結(jié)礦日產(chǎn)量可增加5%左右,3臺燒結(jié)機滿負(fù)荷生產(chǎn)最高日產(chǎn)量可達(dá)2.8萬噸。燒結(jié)固體燃料消耗降低,4月份,6號燒結(jié)機采用厚料層燒結(jié)后,在褐粉比例大幅增加的前提下,固體燃耗比2014年平均值降低了3千克標(biāo)煤/噸鐵,降低燃料成本77萬元。同時,燒結(jié)礦產(chǎn)量增加,優(yōu)化了高爐料料結(jié)構(gòu),減少了高爐球團礦使用量,可降低高爐入爐料成本約20元/噸。(張浪 龔俊明 熊嵐)
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