【長鋼】煉鐵廠以精細(xì)化管理降低氮氣消耗
煉鐵廠噴煤車間以管理和創(chuàng)新為核心,以降本增效為目的,深挖內(nèi)潛,苦練內(nèi)功,強化崗位職工操作技能,精細(xì)化管理降低氮氣消耗。
首先,嚴(yán)格控制氮氣消耗量,加強能源使用過程的精確管控。精細(xì)噴吹參數(shù),嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化操作,根據(jù)高爐噴煤量的多少合理使用氮氣用量。統(tǒng)計氮氣總管流量,將八、九號高爐的噴吹氮氣用量降至最低,創(chuàng)出歷史最低水平,最大化實施了濃相噴吹,提高了煤粉燃燒率,大幅度降低了生產(chǎn)成本。其次,整改現(xiàn)場跑冒漏氣現(xiàn)象,制訂詳細(xì)的噸煤氮耗考核制度,班班考核,日日核算,日日對標(biāo)降成本。同時不斷優(yōu)化操作工藝尋求降低氮耗新途徑。新區(qū)噴煤通過控制原煤水分減少磨煤時間,節(jié)約反吹系統(tǒng)氮氣使用量。按照車間要求,根據(jù)噴煤工藝特點將反吹氮氣壓力由原來的0.55MPa降低到0.4MPa,在保證反吹效果的基礎(chǔ)上節(jié)約了氮氣使用量。第三,加強對制粉工、噴吹工和看槍工的動態(tài)考核,一切用數(shù)據(jù)說話,用數(shù)據(jù)管理,最大化實施濃相噴吹,更好地為高爐提供相對均勻的煤粉,提高煤粉質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。(鋼聯(lián)資訊)
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