首鋼長鋼H型鋼廠前十月降本1400萬元
東莞威達五金,廣東南鋼,惠州南鋼,珠海南鋼,冷軋鋼,冷軋中寬帶,冷軋帶鋼,冷軋板卷,東莞五金廠,惠州五金廠,珠海五金廠,廣州五金廠,東莞電解板,惠州電解板,威達冷軋鋼,威達中寬帶。今年以來,首鋼長鋼H型鋼廠克服市場不利、限電、待坯等諸多不利因素對生產(chǎn)的影響,合理計劃,科學(xué)組織生產(chǎn)與檢修,確保了產(chǎn)品規(guī)格品種兌現(xiàn)和挖潛增效的各項經(jīng)濟技術(shù)指標穩(wěn)步提升,前10個月完成降本1400余萬元。
在生產(chǎn)組織上,該廠生產(chǎn)計劃以銷售需求為導(dǎo)向,科學(xué)組織生產(chǎn),及時調(diào)整生產(chǎn)順序,優(yōu)化異形坯組織,實現(xiàn)坯料利用最大化、軋輥消耗最小化、生產(chǎn)可持續(xù)性;在指標提升方面,該廠以成材率為抓手,采取提高規(guī)格坯料的共用性,精心調(diào)整軋鋼數(shù)據(jù),穩(wěn)定產(chǎn)品負差率,提高生產(chǎn)技能和生產(chǎn)監(jiān)控力度,降低廢品,優(yōu)化軋鋼溫度控制,降低氧化燒損和坯料消耗等措施,今年前10個月,H型鋼平均成材率比計劃高出了0.36個百分點,達到了98.25%,創(chuàng)造效益680萬元。九、十月份定尺率分別達到98.98%、99.13%,創(chuàng)出歷史最好水平。
為最大限度降低生產(chǎn)成本,該廠實施了一系列挖潛增效措施。積極運用新技術(shù),采用軋輥堆焊技術(shù)及表面激光強化技術(shù),增加軋輥使用次數(shù),提高萬能軋機立輥輥徑,減少立輥斷輥機率。提高軋輥裝配水平,強化生產(chǎn)監(jiān)控,軋輥消耗降本54.4萬元;科學(xué)合理組織生產(chǎn),嚴格執(zhí)行各項用電制度,積極采取避峰用電、節(jié)約用電措施,噸鋼電力成本降低1.24元,實現(xiàn)電力降本28萬元;重點推進設(shè)備改造和設(shè)備國產(chǎn)化,水泵節(jié)能改造,冷熱鋸輪轂、萬能軋機軸承壓板等進口設(shè)備實現(xiàn)國產(chǎn)化,創(chuàng)效400余萬元。目前,已實現(xiàn)國產(chǎn)化的備件有100余項。
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