長(zhǎng)鋼公司煉鋼廠優(yōu)化頭尾坯切割工藝
長(zhǎng)鋼公司煉鋼廠切實(shí)落實(shí)降成本增效益工作,通過(guò)優(yōu)化頭尾坯切割工藝,以及減少非計(jì)劃堵流、工藝堵流、生產(chǎn)堵流,非計(jì)劃堵流次數(shù)大大降低,減少了廢坯,提高了鋼水收得率。
以前每次停機(jī)堵流時(shí),隨意性較強(qiáng),往往個(gè)別流的尾坯能夠切割成合格鑄坯,其余流坯不夠定尺的短坯則被挑廢,成坯量低,挑廢率高,不僅影響班組指標(biāo)的完成,而且直接影響職工參與降成本的積極性。連鑄車(chē)間5號(hào)機(jī)機(jī)長(zhǎng)王勤每天與設(shè)備打交道,看著扔掉的廢坯,急在心上。如果卡坯過(guò)程中根據(jù)中包剩余鋼水量進(jìn)行合理卡坯,不僅能滿足生產(chǎn)要求,還能減少挑廢,降低成本,可謂一舉兩得。為了更加精確,他細(xì)致地測(cè)量出從結(jié)晶器到火切機(jī)的長(zhǎng)度,計(jì)算出卡一支合格坯怎么卡,在什么時(shí)間安排堵流等,通過(guò)反復(fù)試驗(yàn),“取長(zhǎng)補(bǔ)短”的堵流方法果然奏效。通過(guò)一段時(shí)間的實(shí)施,效果十分明顯。目前,該車(chē)間16個(gè)機(jī)組已完全按照“優(yōu)化頭尾坯切割工藝”這一方法進(jìn)行控制,頭坯和尾坯完全按要求控制在規(guī)定范圍內(nèi),并且呈現(xiàn)出逐月降低的趨勢(shì)。
據(jù)了解,為實(shí)現(xiàn)指標(biāo)的更優(yōu),減少非計(jì)劃堵流,該車(chē)間一方面加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的點(diǎn)檢維修,避免發(fā)生突發(fā)性的設(shè)備故障;另一方面強(qiáng)化崗位職工的操作責(zé)任心,減少工藝堵流事故。同時(shí),要求機(jī)長(zhǎng)與調(diào)度、轉(zhuǎn)爐及時(shí)溝通,保證鋼水銜接,穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,減少因生產(chǎn)協(xié)調(diào)不到位導(dǎo)致的生產(chǎn)堵流事故。去年下半年以來(lái),堵流次數(shù)由原來(lái)130次/月,降低到80次/月以下,其中,非計(jì)劃堵流次數(shù)僅占20%,挑廢由每月550噸降低到不足300噸,大大減少了廢坯,提高了鋼水收得率。
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