首鋼股份公司硅鋼事業(yè)部環(huán)形爐點檢班深化TPM管理紀實
今年以來,首鋼股份公司硅鋼事業(yè)部三作業(yè)區(qū)環(huán)形爐點檢班組牢牢樹立“精益鑄造精品”的工作理念,扎實推進TPM管理工作,在生產(chǎn)保障、現(xiàn)場改善、降本增效、自主管理上取得顯著成效。
精細管理保順穩(wěn)。環(huán)形爐是生產(chǎn)取向硅鋼的關(guān)鍵機組,其直徑50余米的龐大身軀可同時容納100卷取向硅鋼,這樣的高溫熱處理裝備全球僅有幾座,在行業(yè)內(nèi)頗有“國之重器,不可輕易示人”的神秘感。生產(chǎn)工藝特點要求環(huán)形爐設(shè)備運行必須高精度、超穩(wěn)定,這給點檢班駕馭高端復(fù)雜設(shè)備的能力提出了更高的挑戰(zhàn)。隨著TPM工作扎實推進,班組圍繞設(shè)備功能精度管理、設(shè)備長周期高水平穩(wěn)定運行展開重點攻關(guān),對重點關(guān)鍵設(shè)備建立了點檢檔案卡,研究確定了設(shè)備功能精度的主控項目、控制標準、檢測周期、檢測方法和數(shù)字化評價機制,大到助燃風機,小到管道閥門都形成了專題數(shù)據(jù)庫,為實施設(shè)備精度趨勢管理、超前管理提供了科學支撐。
作業(yè)區(qū)臺車旋轉(zhuǎn)控制精度曾一度出現(xiàn)“溜車”現(xiàn)象,手動干預(yù)頻率加大。所謂“溜車”,就是在臺車旋轉(zhuǎn)過程中,臺車轉(zhuǎn)動速度大于液壓缸的推動速度,造成主液壓缸和臺車暫時分離的現(xiàn)象。臺車重載達3000多噸,液壓驅(qū)動、自動化控制系統(tǒng)復(fù)雜,導(dǎo)向輥、支撐輥、軌道等聯(lián)動設(shè)備臺套數(shù)目多、精度要求高,要具體鎖定“溜車”原因著實不易。“辦法總要來自現(xiàn)場,越是精細越快解決問題,這是我學習TPM最大的感觸。”點檢班班長張學森這么說也是這么干的,他對臺車旋轉(zhuǎn)情況展開了全程跟蹤,不放過任何一次臺車重要的旋轉(zhuǎn)動作,詳細記錄液壓缸、輥組的運轉(zhuǎn)數(shù)據(jù),僅支撐輥相關(guān)數(shù)據(jù)就記錄了上百項,為解決難題提供了寶貴的一手資料。功夫不負有心人,攻關(guān)的突破口終于浮出水面——經(jīng)分析,軌道因長期處于高溫環(huán)境,開始出現(xiàn)毫米級誤差,但反映到整個臺車運轉(zhuǎn)上就是較大的誤差,“溜車”現(xiàn)象由此產(chǎn)生。正是靠著精細,點檢班多次準確排除設(shè)備隱患,為環(huán)形爐穩(wěn)定運行交出完美答卷。據(jù)統(tǒng)計,環(huán)形爐1—10月份實現(xiàn)設(shè)備零故停,為取向鋼高效生產(chǎn)提供了有力支撐。
持續(xù)改善降成本?!癟PM管理最大的特點就是改善活動,環(huán)形爐點檢班持續(xù)改善降成本的例子不勝枚舉”,自動化專業(yè)員郝曉鵬經(jīng)常指導(dǎo)班組開展TPM活動。內(nèi)罩修復(fù)機是環(huán)形爐機組至關(guān)重要的附屬設(shè)備,承擔著兩座環(huán)形爐內(nèi)罩矯圓修復(fù)的任務(wù),整套由韓國原裝進口,維護起來沒讓班組少費心思。班組圍繞提高修復(fù)機作業(yè)效率、降低故障頻率展開頭腦風暴,不厭其煩、精雕細琢,進行了大量現(xiàn)場改善。通過優(yōu)化高頻輸出功率,適當延長加熱時間,有效解決了電容批量擊穿故障;通過對現(xiàn)場操作盤位置的改變,使修復(fù)作業(yè)更安全、更可靠;通過對位置傳感器回力彈簧的微調(diào),實現(xiàn)傳感信號穩(wěn)定、不丟失;針對內(nèi)罩邊裂的多發(fā)情況,點檢班多次試驗探索矯圓壓力的最優(yōu)化,終于總結(jié)出了應(yīng)對策略,有效解決了這一難題……持續(xù)的現(xiàn)場改善使環(huán)形爐內(nèi)罩修復(fù)機作業(yè)效率提高70%,延長內(nèi)罩使用壽命三個月,直接經(jīng)濟效益90多萬元。
針對重要備件,點檢班積極開展修舊利廢和國產(chǎn)化活動。一座環(huán)形爐有8000多臺閥門,其中在爐溫工藝控制起核心作用的助燃空氣調(diào)節(jié)閥是日本原裝進口的氣動控制閥門,其嬌貴的出身和昂貴的費用讓點檢班一度“看不下去”。為徹底解決閥門因長期使用產(chǎn)生精度波動的問題,班組抽調(diào)精干力量組成焦點課題攻關(guān)團隊,通過對閥門內(nèi)部結(jié)構(gòu)、控制系統(tǒng)的深入學習和對現(xiàn)場問題的持續(xù)跟蹤、深入分析,準確找到了問題的根源——閥門氣動機構(gòu)里的密封圈老化,進而導(dǎo)致氣缸動作不穩(wěn)定。密封圈設(shè)計選型是不是存在不足?圍繞這一問題,班組直接與閥門供應(yīng)廠取得了聯(lián)系。外方明確回復(fù):該密封圈是目前世界上最好的密封圈,既耐高溫又抗老化。的確,該閥門控制的介質(zhì)是450℃左右的高溫空氣,正常運行時閥門執(zhí)行機構(gòu)的溫度在90℃以上,密封圈在這么高的溫度下要長期保持高氣密性確實很難。為了保證設(shè)備運行的高精度,一個個閥門被迫下線,同事們看在眼里急在心里。既然密封圈已經(jīng)改無可改,那只能改變工作環(huán)境。最初,他們在閥體和執(zhí)行機構(gòu)之間鋪設(shè)絕熱墊片,效果初顯,但是距離期望目標還有很大的差距。接下來,他們又打起了執(zhí)行機構(gòu)支架的主意,通過大膽探索、反復(fù)驗證、三次改型,終于徹底改變了閥門的最初面貌,執(zhí)行機構(gòu)與閥門本體之間多了一個散熱良好、便于拆裝、結(jié)構(gòu)堅固的多功能支架,該支架使用后,閥門執(zhí)行機構(gòu)的平均溫度降低為30℃,不僅大大延長了閥門使用壽命,還為閥門解體修復(fù)、自主修復(fù)創(chuàng)造了條件。就在上次的環(huán)形爐中修,29臺自主修復(fù)的閥門上線,檢修運行費用直降54.9萬元。類似的例子還有很多,點檢員張濤通過對下機后的調(diào)壓閥閥芯進行改造,實現(xiàn)了閥門調(diào)節(jié)方式和方法上的創(chuàng)新,達到了報廢閥芯回收利用的目的,每年可節(jié)省備件費用15萬元;通過對環(huán)形爐B門內(nèi)部構(gòu)造的深入了解,開展備件國產(chǎn)化工作,降低備件成本50多萬元。
自主管理創(chuàng)氛圍。2016年,股份公司TPM工作改變“外部咨詢+內(nèi)部推進”的方式,實施了“自主輔導(dǎo)、自主評價、自主管理”的模式,硅鋼事業(yè)部三作業(yè)區(qū)圍繞全員自主管理水平的提升,充分動員、廣泛發(fā)動,積極打造“學習理念、運用工具、履行職責、解決問題、自主管理”的TPM活動小組,扎實推進TPM各項工作。環(huán)形爐點檢班組積極響應(yīng)作業(yè)區(qū)號召,不斷強化TPM管理理念的學習和相關(guān)管理工具的運用,結(jié)合班組實際,靈活開展班組TPM活動,大力營造自主管理氛圍,將精益管理融入日常工作。潛移默化的氛圍帶來了實打?qū)嵉淖兓?,現(xiàn)場衛(wèi)生變得更加整潔,作業(yè)環(huán)境變得更加安全,作業(yè)流程變得更規(guī)范……安全、文明、穩(wěn)定、低耗、優(yōu)質(zhì)、高效的生產(chǎn)模式不斷強化,看到發(fā)生的變化,三作業(yè)區(qū)首席副作業(yè)長苗賀武如此評價:“TPM是班組管理的催化劑,為職工創(chuàng)新、職工成長提供了廣闊的舞臺,利用TPM工具解決現(xiàn)場問題在環(huán)形爐點檢班組已經(jīng)成為風氣?!?/span>
三季度,環(huán)形爐點檢班組開展TPM小組活動24次,發(fā)現(xiàn)并治理不合理問題256項,形成OPL課件48個,三現(xiàn)地圖50個,全員自主管理的積極性不斷高漲。他們正一步一個腳印地讓現(xiàn)場的變化持續(xù)發(fā)生著,不斷強化備品備件存放區(qū)的整理、整頓,規(guī)范備件的分類、分區(qū)、定點、定置、定標儲存方法;針對現(xiàn)場油面鏡、儀表開展的可視化標識工作,大幅提高了點檢效率;完成注油工具的普查、編號、標識、定點存放和污染防護的治理整頓工作,從源頭上杜絕污染物對設(shè)備潤滑部位造成的損害……
來源:首鋼日報
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